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Yo tengo placa base completa con cámara y gps.
Podrías poner el enlace del proyecto paparazzi
Estoy intentando ver cuan es la pista que envía las señales a los escs integrados en placa.
También tendré que analizar que tipo de señal envía y si es compatible con los escs normales.
Los motores son unos tmotor 1804 1400kv y unos escs 12A 600hz con simok.
Le agrande los brazos para poder meter palas de 7 para poder mejorar la autonomía.
Saludos.Revisando el Bebop y su hardware, tratando de darle una explicación a esto. Me doy cuenta que los muy …. de Parrot, no hicieron un conector fijo en el Bebop para la bateria, sino un conector que se mueve y un hilo para alar del cable, para que con la presión se encaje la batería… vaya brutalidad!!!… es que les costó mucho dejar fijo ese conector?.. pues creo que el problema, fue que de tanto sacar y meter la batería (que en mi caso fueron unas 15 veces cuando mucho y con mucho cuidado, pues temía que se soltara algo adentro o algo así), pues a pesar de los cuidados, seguramente al principio se desconectó uno de los cables y cuando volví a intentar, ese contacto suelto o terminal eléctrica hizo contacto con alguna parte del circuito de la placa y genero el corto y posterior fundición de elementos de la misma. A esto, y ojala alguien de acá tenga contacto o forma de hacerlo con Parrot, será sugerirles, iluminarles un poco, pidiéndoles que pongan ese conector fijo a la parte plástica de la carcasa o por qué no, de la misma placa metálica. Imagínanse que sus moviles tuvieran un cable con conector suelto, atado a un hilo para que cuando lo vayas a cargar, le hagas presión hacia afuera… DIOS!!!! No parecen cosas de Parrot!.. o lo harán conscientemente para que luego del paso de la garantía, los usuarios tengan que comprar otro nuevo… como todo, si es eso, es demasiado evidente su propósito!!! Estimados, a buscar la manera de no generar tanto movimiento a esos cables, y sí es posible, hacerles una adaptación para que quede fija, hacerlo por Parrot…
pues ya estoy desmontando el mio para buscar solucion.
saludosYo estoy adaptando una de 2500mA 25c.
Cálculo que rondará los 19 o 20 minutos.
Cuándo la pruebe lo comentare.
También estoy estudiando la manera que tiene de madar la señal a los escs que tiene integrados para ponerles unos externos y poder cambiar a unos motores de mejor calidad y un poco más de enpuje.
Ya comentare.
SaludosPues yo probé ayer después de actualizar y todo perfecto.
Subí hasta unos 45m y le hice todas las perrerías posibles.
Recomiendo después de actualizar y reincidir de apagar y volver a encender antes de volar.
SaludosPues te digo como lo he hecho yo.
Abrí el programa y le di a buscar actualizaciones,le di a descargar.
Despues encendí el dron y me conecte,le di de nuevo a buscar actualizaciones y me dijo que si quería actualizar el dron y le di a que si.
Despues te dice que si quieres reiniciar el dron y ya esta.
saludos13 febrero, 2015 a las 15:40 en respuesta a: Cambiando gomas amortiguacion de las patas por unas de silicona #38658ya se ven, perdon
Antes de ese vídeo pegaste algún roce a las enlices.
La gelatina que aparece en algunos vídeos con mi 8x 800mm con gimbal es por vibraciones de motores o elices.
Comprueba bien las elices y motores .
Comprueba también las gomas antivibracion que une el cuerpo de la electrónica al de los motores.
saludos. -
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